zondag 29 april 2012

Iteratie 1.4

Prototype versie 2 maar dan zonder OneWaySlide getest:


OneWaySlide:

Positief:
  • Is handig
  • Goed tegen het wegleiden
  • Geeft een beter gevoel van evenwicht
Negatief:
  • Weer een extra component
  • Verbetering is ook vrij miniem.

Conclusie:
  • Toch niet gebruiken

Iteratie 1.3


Met ons tweede prototype deden we opnieuw de test.
Na het vertellen wat er allemaal is veranderd hebben we hem eerst laten testen met een onewayslide doek:


Zijn feedback:

positief:

  • Veel compacter: is veel beter!
  • Zit beter, plank is beter
  • Ideale hoogte om te stijgen en terug te stappen.
  • Knoppen op de handvaten veel handiger
  • het is wel smal maar voldoende voor mij
Negatief: (te verbeteren)
  • Knoppen aan de buitenkant is beter
  • Touwen nog steeds wat in de weg
  • Was niet zeker over de stabiliteit vooraf.
OneWaySlide:
  • Eens testen zonder
  • zie iteratie 1.4


Verbeteringen prototype

Er waren 4 dingen die verbeterd moesten worden, in deze fase, aan het prototype.

  • Breedte van het zitje moest groter.
    • Dit hebben we gedaan met een 3cm en verder hebben we het zitje nog wat dieper (5cm) en dikker (1cm) gemaakt. In theorie kunnen we het zitje nog 2 cm breder maken maar eerst gaan we testen of dit al goed is. Het zitje kan wel zoals gevraagd perfect plat op de grond liggen.
  • Touwen uit de weg.
    • De touwen zijn veranderd door stevig nylon touwen die ook goed kunnen glijden. Dit gaf ons de mogelijkheid om via een langere weg en meerdere punten het touw te geleiden en zo om te leiden opdat dit niet meer storend zou zijn.
  • De bediening op de handvatten.
    • De bediening van de motor hebben we verlegt tot aan de handvatten. Dit doen we op deze plaats omdat op deze plaats het meeste steun is als je daar de constructie vasthoud en dus ook kan bedienen.
  • Hoger geraken dan 15cm
    • We hebben de as vrij gemaakt waardoor het touw niet meer begint dubbel op te rollen langs een kant en zo scheef komt te hangen. Hierdoor kan je tot op de hoogte van het zitvlak dat nu reeds aanwezig is. dit is een ideale hoogte om terug recht te staan.

maandag 16 april 2012

Strategie


Als strategie kiezen we voor dit project voor de performance adaptation.


Aanpassingen aan het prototype



Plankje aan de bovenkant


Plankje aan de onderkant


Eerste testmaquette



  • Touw zit in weg
  • Batterij monteren op de rollator met evenwicht
  • Bediening in de handvat
  • Geleiding voor het vlak voorzien
  • Touwen anders aan het vlak bevestigen
  • Hoger geraken.


"als deze dingen er zijn, dan is het fantastisch"
"had het niet gepeist, ben onder de indruk"


Iteratie 1.2


Bediening vanuit het handvat:

Negatief:

  • Losse componenten
  • Draad is vervelend, maar draadloos is niet de oplossing
Positief:
  • Verbetering
  • Het is een vast punt waar nu de bediening inzit.
Mening:
  • Je moet zowiso je handen verzetten dus dat is niet erg
  • Een duwknop in ieder handvat
  • Wil een knop waarbij je moet induwen om te stijgen, anders niets. 

















Evaluatiepunten na het testen

Evaluatie:

·        Ergonomische te werk gaan.

o   Rugleuning toevoegen
à de persoon mag niet onderuit schuiven.
à antislip mat eventueel?

o   Zijleuningen eventueel aan toevoegen

o   Kijken of de persoon voldoende recht komt om zich zo te kunnen verplaatsen.

o   De voorkant moet wat afgeveild worden, zodat de persoon die gevallen is, zich makkelijk hier op kan plaatsen.

o   Is het voldoende stevig? Kan dit alle gewichten dragen?

o   Opletten met die touwen.
Misschien beter wegwerken?


·        Out of the blue:
De batterij laten opladen door zonnecellen? (gewoon, iets da bij mij opkwam, geen idee of het echt mogelijk is)

Iteratie 1.1

Volledig prototype :

Negatief:
  • Touwen zitten in de weg
  • moeilijk om evenwicht te vinden op de plank
  • Door de dubbele wikkeling zal de zitplaats scheef hangen - kan nog niet hoger
  • Steekt zijn hand tussen touw en rollator
Positief:
  • Stabiel geheel
  • Kan de kracht dragen
  • Kan lang meegaan met de batterij (verschillende malen mogelijk)
  • Voldoet aan de meeste eisen en volbrengt de functie stijgen
  • Gemakkelijk te veranderen tussen op en neer gaan.
  • Schouders tussen de rolator geeft stabiliteit - veilig gevoel
Mening:
  • Denkt dat er veel mensen mee gelopen worden
  • compact, grote dingen die veel te omslachtig zijn. 
  • Vind het geniaal en heeft het 6 keer geprobeerd.
  • Goed idee dat het nu elektrisch is.
Eisen:
  • Moet op de grond komen
Aanduidingen:

  • Wanneer hij goed zit op het zitje
  • Hoe hij recht kom - recht zitten.


dinsdag 10 april 2012

Prototype 3

Dit is ons eerste visueel prototype dat wij gemaakt hebben. Op een rolator hebben wij in karton het principe gemaakt. Dit konden we nog steeds niet testen omdat we hiervoor de juiste benodigdheden nog niet hebben.

Het concept bestaat erin om met een katrolsysteem en een pneumatische aandrijving te werken. Wanneer de gebruiker op het stoeltje zit kan hij de pneumatische stuwing activeren, die aangedreven wordt door een mini luchttank. Hierdoor zal het zitje dat aan de grond komt stijgen:








Hiermee zijn wij naar Cornelis gegaan om aan de hand van zijn feedback ons eerste werkend prototype te kunnen maken en hierop onze eerste iteratie uit te voeren.